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ACS500系列ABB变频器及PLC在供水系统中的应用

时间:2012-02-17 09:33来源:未知 作者:www.plcs.cn 点击:
[简介]:本文简要介绍了ABB ACS500变频器及PLC在供水系统中的应用。
[关键词]:ABB ACS500变频器 PLC 供水系统
       
  传动装置用了芬兰ABB公司生产的ACS500 ABB变频器,适用于异步电机无级调速控制。该变频器的输出控制方式为电压空间矢量控制(SVPWM),以及IGBT大功率昌体管模块。其优点之一是具有高的切换频率,可输出低谐波分量的正弦波,在低速时电机速实现异步电机软起动,降低电网的损耗提高了电机运行时的COS,以至可以省去为改善功率因数的电容补偿柜及相应控制设备。
  现场控制要求设备提供管网压力变化的数字量显示,压力设定值的显示。这项工作是由单片机AT89C2051来完成2,它负责的工作是管理8位LED数码管的显示,4位键盘的判别。S7200有串行通讯口,可以运用中断指令来发送和接收数据,因此,便于实现单片机与plc之间的串行通讯。
  PI运算控制算法是:U(k)=KdE(k)+KLKii=0E(k)式中:U(k)为第k次采样控制器的输出量;E(k)为第k次采样时的偏差;Kd,Ki分别是比例系数和积分系数。KL为逻辑系数:|E(k)|>时,KL=0为积分阀值|E(k)|<时,KL=1当被调量与给定值的差值大于,即|E(k)|>时。不加入积分作用,使比例项迅速跟踪偏差值的变化,比例调节起主导作用。当|E(k)|<时,加入积分作用,系统按PI规律调节。
  在用户用水量增加时,会引起水管压力下降,PLC取得被测量的变化后,输出相应控制信号,使变频器带动水泵电机升速,把更多的水送往出水管网。若流量继续增加,变频器输出频率增加至工频50Hz,使相连的电机达到最高转速时,若被控制量(压力)仍达不到给定值,则由PLC控制将这台电机脱离变频器,转为直接到工频电网上,由它提供一个固定分量,而将变频器换接到后一台水泵电机上,由这台水泵提供可调节分量,使得水压趋于稳定。电机由变频到工频的转换,时间应尽可能的短,由于电机脱离变频后,在水压的作用下,电机转速下降很程序流程快,转换时间过长,会导致电机起动电流增加。因此,除在电路上对变频与工频的接触器进行互锁外,还须在控制程序中进行软件互锁,在取得变频释放的信号后,立即投入工频。这样保证最短时间的切换。如果用水量下降,水压则升高,通过自动调节,变频器输出频率减小,水压即可回落。当变频器输出频率逐步减小直至趋于下限频率时,若此时被调节量仍超过了给定值,则由PLC控制,甩掉一台直接工频电网的电机,减少一部分固定分量,由变频器控制调节可变分量的成分,电机很快升速,使压力显示值达到给定值。此后,流量再增加,则于前所述,系统进入下一次循环,如此反复,使多台水泵自动交替切换,www.plcs.cn先开先停,互为备用。因此,在工作过程中,无论有几台电机直接接到工频电网上,总保持一台电机由变频器作调节控制,这样既保持供水系统压力恒定,又有助于延长泵机使用寿命和节约电能,提高功率因数。
  根据日用水量变化曲线,用水高峰集中在早、中、晚三个时段,而在深夜则用水量处于低谷。改变不同时段的压力给定值,则能更进一步起到节能的作用。在PLC控制程序中设有时钟编程,按24h设定24个时段,在每个时段内的压力给定值是根据日用水量变化曲线设定的。工作时,控制程序按不同时段自动取出压力给定值,无须人工干预。
  对于恒压变流量供水系统,在调速过程中常是多台水泵处于轮换工作,水泵的启,停易导致供水管网中水流速度的突变而引起水压的突变,产生%停泵水锤,为防止水锤现象,按设计要求,在供水管路中对应每一台水泵安装一台电动阀门,由PLC控制阀门的开启、关闭,并同时监控阀门运行时的状态信号。一般的操作规程是:在停泵前需将该泵所对应的电动阀门关闭再停泵,开泵时先启动泵再打开阀门(即阀门后开先关)。为此,在PLC控制程序中增设了电动阀门的开、关控制程序。水泵启动时,电动阀门是处于关闭状态,水泵在轻载状态下起动,转速很快上升。水泵上升到最高转速时,打开阀门,水流进入供水管网。同样,当需要关闭水泵时,首先关闭电动阀门,在PLC取得阀门已关闭了的信号后停泵。增加这套程序后,有效地解决了停泵水锤,使系统运行平稳、安全.
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