③ 实时操作。执行对滤池进行强冲;排水阀、气冲阀、水冲阀的统一管理(同一时刻只能打开一个阀门)。 ④ 流程的选择。根据实际情况选择气水冲洗和单纯水冲流程。 ⑤ 实时数据的显示。以数字和曲线形式实时显示24格滤池的水位及1小时内水位走势;以数字和矩形图形式实时显示24格滤池的运行时间。 ⑥ 历史数据查询。触摸屏可存储三千条记录(保持三个月的运行参数不刷新)。记录包括:24个滤池冲洗发生时间结束时间;滤池所处状态(全自动/触摸监控);24格滤池各个阀门故障发生时间等。 ⑦ 故障查询。当滤格阀门故障报警发生时,用户查看具体的故障类型、位置和发生时间。 ⑧ 参数设置。可对滤池运行时间、运行水位;滤池水冲时间、气冲时间;阀门开关时限;启动反冲泵台数;风机变频器选择等,通过人机对话方式由技术人员设置,此功能只能通过密码进入。 二、 系统软件设计 1、滤池集控主站软件设计 滤池集控主站其结构图如下:
主站软件包括24格滤池排队冲洗、CCLINK网络管理、两台风机监控、两台反冲泵监控、实时数据监测、故障诊断报警、与厂站通信等。 2、滤池就地控制单元软件设计
滤池就地控制单元包括:单格滤池控制、C网络管理(CCLINK网络)、R网络管理(RS485网络)、人机界面、实时数据、故障诊断、风机及反冲泵监控等功能。 单格滤池控制执行自动过滤监测滤池水位,根据滤池水位的情况及时调整出水阀的开度,使滤池保持在过滤水位。当运行周期到或强冲或水头损失以达到时,滤池进行自动反冲洗。单格滤池控制软件流程如图六所示。 三、 系统运行 笔架山水厂普通快滤池系统在投入运行五个月来,一直稳定可靠。见图七及图八所示滤池车间改造前后滤池控制柜比较。滤池水质也有所提高,且运行周期比过去延长50%。工人的劳动强度得到大幅降低,激发工人强烈的学习兴趣。系统的自诊断功能充分发挥作用,设备的维护率得到了很大提高。基本上能实现无人值守。 四、 结束语 现场总线技术,这种网络通信技术渗透于自动控制仪表和系统中的结果。在自动控制领域已经得到越来越多的应用,毋庸置疑,该技术具有广大前景. |